
電鍍廢氣處理在垃圾焚燒發(fā)電廠的應用實例分析
***連項目HCL爆發(fā)量約2352.77t/a,本藍廢氣處理處理后排放約89.63t/a。SO2起效量約為1232.4t/a,本藍廢氣處理處理后排放約為336.11t/a。排煙量約為5108.88t/a,經(jīng)過半干塔和袋式除塵器凈化后,將***顆粒煙氣去除,排煙量約為56.02t/a?;钚蕴课酱竭^濾器處理后,重金屬的排放濃度可達汞、鎘、鉈及其化合物0.05mg/m3,銻、砷、鉛、鉻、鈷、銅、錳、鎳、釩及其化合物1mg/m3。SNCR系統(tǒng)缺貨后,NOx排放濃度控制在200mg/Nm3。垃圾焚燒產(chǎn)生的煙氣具有以下***點:
1.1煙氣含水率高。廢水的含量較高,而且在焚燒過程中一些碳氫化合物也會產(chǎn)生水蒸氣,一般煙氣的含水率在23-30%。
1.3煙霧成分雜亂。煙氣不僅富含O2、SOx、CO2、NOx,而且還富含HCl、HF等酸性氣體、水蒸氣和總碳氫化合物(THC)。
余熱鍋爐出口的,廢物焚化爐的煙氣***先進入噴霧反應除酸塔、中酸性氣體與石灰乳中和噴中間的塔,然后是活性炭噴***后的反應塔出口,重金屬和二惡英煙氣中吸收,然后進入袋式除塵器。袋式除塵器收集和凈化煙氣中的顆粒污染物、中和反應物、活性炭和吸附污染物,并由除塵器的出水管通過通風機從煙囪排出潔凈煙氣。
***連項目(垃圾處理生產(chǎn)線%),由供方指定專用車輛運至廠內(nèi)本藍廢氣處理系統(tǒng)活性炭廠。整個工廠配備25m3活性炭筒倉1套,通過提升裝料絞車將活性炭裝入筒倉?;钚蕴客矀}配有高低料位儀、上清塵器、真空泄壓閥、壁面振動器、人孔等附屬設備。活性炭的儲存量了全廠7天以上的消耗?;钚蕴抗┝线B續(xù)運行,活性炭采用空運,機組4臺風機(3臺運行,1臺備用)。
采用帶旁的低壓射流脈沖袋式除塵器對煙氣中的粉塵進行了收集。該除塵器由支架、除塵斗及伴熱、箱體及旁煙道、循環(huán)加熱空氣系統(tǒng)、濾袋、除塵設備、排塵閥及脈沖控制儀表等部分組成。濾袋材料為聚四氟乙烯包覆過濾材料,具有******的耐酸耐堿、灰分再生能力、過濾效率高、運行壽命長、阻力低、疏水性***等***點,使用壽命3年以上,龍骨選用不銹鋼制造。為防止煙氣凝結,影響袋式除塵器的正常運行,該除塵器具有完善的整體***緣方法;
3.1半干式反應塔直徑9524mm,塔體直筒高度11020mm,煙氣體積100250Nm3/h,塔內(nèi)煙氣流速0.656m/s。煙氣在塔內(nèi)停留時間計算為21秒,值為20秒。
3.2半干法反應的蛛網(wǎng)和污垢應設置在天花板外的加熱設備上,有必要進行熱使灰斗在粉煤灰溫度達到140℃以上,受熱
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